近日,公司軌道交通分廠中大型車間的3MK1450磨床改造球面軸承外滾道改造終于成功啦!
多年來,因公司缺少大型專用設備,較大規(guī)格的調心滾子軸承外圈滾道磨削只能在M250設備上用范成法加工,但使用范成法磨削也存在缺陷,如磨削時砂輪與工件接觸面積大,磨削液無法對工件有效冷卻而產生大量磨削熱,熱量堆積使工件溫度迅速上升,造成工件變形和尺寸不穩(wěn)定,嚴重時常會產生磨削燒傷和磨削裂紋,給產品帶來嚴重的質量隱患。同時,在磨削過程中,砂輪對工件施加的壓力和磨削熱相互作用,極易導致砂輪崩裂傷人,且工件尺寸完全依靠操作者經驗控制,離散度大,合套率極低。為解決這一生產難題,軌道交通分廠成立技改小組,組織生產技術骨干力量集中開展3MK1450磨床切入法加工球面軸承外滾道的改造工作。
從設計、改裝、試車到調試,歷時約半年時間,3MK1450磨床切入法加工球面軸承外滾道改造工作終于完成,產品工藝、質量等完全符合標準要求。該項目生產成本低、經濟效益高,在不影響原有機床結構和功能的前提下,實現了加工大、中型球面軸承(包括調心滾子軸承和向心關節(jié)軸承等)滾道的切入磨功能,成功解決了范成法磨削尺寸離散度大和磨削缺陷等問題,使產品質量有了明顯提升。同時,有效減輕了操作人員的勞動強度,為自動化生產和一人多機生產創(chuàng)造了良好條件。
下一步,公司將持續(xù)深化創(chuàng)新思維,依托國家級企業(yè)技術中心、國家地方聯合工程實驗室、博士后工作站等科研平臺優(yōu)勢,大力實施技術引領工程,不斷優(yōu)化改進生產工藝,進一步強化技術創(chuàng)新對生產的引領作用和技術成果的轉化應用力度,堅定不移走好“專精特新”發(fā)展步伐,努力為裝備制造業(yè)高質量發(fā)展做出應有貢獻。